“托举火箭的人”——“长征五号”火箭成功背后( 二 )
在“长征五号”火箭生产期间 , 王广松克服家中幼子需要照顾的困难 , 带领班组加班加点完成生产任务 。 “我是为‘心脏’装配重要部件 , 必须做到零差错 。 ”他说 。

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林文亮
阀门质量把关者林文亮:把计划落实到“最后一毫米”
“节点就是命令 。 ”在担任发动机零部件生产车间生产副主任的4年时间里 , 在每一次长五火箭增压输送系统阀门的生产组织中 , 林文亮都用行动践行着这句话 。 作为一名管理者 , 无论遇到什么困难 , 他都必须咬定节点不放松 , 带领团队取得胜利 。
“长征五号”火箭是我国目前推力最大的运载火箭 , 载荷能力达到了23吨 。 而阀门是增压输送系统的关键配套产品 , 直接影响火箭发射的成败 。 在长五火箭的增压输送系统上 , 配套阀门有32种共118套 , 种类多、数量大 , 其精度和性能要求高 , 装配复杂 , 生产组织难度很大 。
面对“捉襟见肘”的生产资源 , 林文亮把计划落实到“最后一毫米” 。 阀门生产涉及机械加工、焊接、热处理等多环节 , 需要各方配合完成 。 当上级明确火箭配套设施要求时 , 排气阀门的生产周期已经不够 , 况且排气阀门上的复合顶杆就要生产60天;林文亮没有被动等待 , 他带领生产团队“两条腿走路” , 一边提前研究加工参数和工艺方法 , 一边与兄弟单位协调进度 , 最终复合顶杆的生产周期节约了10天时间;到阀门装配时 , 他又与团队提前预判 , 采用小组件和主阀并行装配的方法 , 使生产周期又缩短3天 。 最终 , 排气阀门按时交付 。
据介绍 , “长征五号”火箭上有6种电磁阀 , 是现役和新一代运载火箭增压输送系统中最多的 。 以电磁阀的电磁铁生产为例 , 从加工到装配试验需要多个单位配合 , 增大了按时交付的难度 。 林文亮提前学习了每一种电磁阀门的工艺流程和产品结构 , 识别出磁性能材料热处理有技术难点 , 发动机零部件生产车间在装配试验上难度大 。 在安排作业计划时 , 林文亮特意嘱咐主管调度员要紧前安排生产 , 规避因技术和质量带来的进度风险 , 保证生产流程顺畅 。 截至目前 , 在“长征五号”各种箭体阀门的实操中 , 林文亮始终做到“零差错” 。

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火箭贮箱焊接团队进行焊接业务研讨 。
火箭贮箱焊接团队:在“鸡蛋壳”上搞“创作”
相比之前发射的火箭 , “长征五号”火箭的贮箱焊缝排补量仅为长五遥三火箭的46% , 焊缝最长的芯一级氢箱箱体环缝更是首次实现“零排补” 。 在这背后 , 是承担长五火箭芯级5米直径贮箱生产任务的天津火箭公司贮箱焊接车间的不懈努力 。 火箭贮箱的壁板很薄 , 如果将贮箱同比缩放到一个鸡蛋大小 , 其壁板比鸡蛋壳还要薄 , 为此 , 焊接工们有时就像在“鸡蛋壳”上做焊接 。 其难度之大可想而知 。
在贮箱焊接工作中 , “零排补”意味着一次性焊接成功 , 这是判断焊接质量的硬标准 。 而长五火箭芯一级氢箱长达18.9米 , 箱体环缝长度总和达到170米 , 能在这个贮箱上成功实现“零排补” , 要归功于车间“精益求精、不断超越”的工作理念 。
从事箱底焊接的范紫龙以焊接“零缺陷”为目标 , 不断识别造成焊接缺陷的各种因素 , 并研究解决方法 。 到生产长五遥四火箭时 , 他通过严格焊前清理、提升装配效果 , 控制环境温湿度等措施 , 使得箱底焊接缺陷数量明显减少 , 焊接质量显著提升 , X光片合格率从50%提高到80% , 单底补焊个数从8至10处降低为0至2处 , 多次实现整底零排补 , 补焊合格率超过98% 。 在他和同事的共同努力下 , 长五遥四的芯一级氢箱实现“零排补” 。
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