旺材电机与电控新能源汽车电驱总成NVH及优化
1电驱总成噪声问题
以某双模车为研究对象 , 其后驱为电驱动总成 。 在纯电模式下 , 整车全油门加速和松油门滑行过程中 , 电驱总成噪声较大 , 且噪声尖锐刺耳 , 主观评价为不可接受 , 需要改进 。 初步分析电驱总成噪声为电机电磁噪声、减速器齿轮啸叫和电控开关高频噪声 。

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通过测试电机圆柱壳体中间、减速器轴承端和电控上盖处的振动加速度、近场噪声 , 以及车内驾驶员和后排人耳处噪声 , 发现电机24阶和48阶振动及电磁噪声较大 , 超出工程目标 , 在起步阶段尤为明显;减速器1级传动齿轮啮合阶次27阶和其倍频54阶声压级超出目标;电控的IGBT开关高频噪声通过电控上盖板辐射明显 。
针对以上噪声问题 , 分工况分阶次 , 从电驱总成激励源(自身结构)、控制策略、结构传递路径和声学包裹等方案着手 , 实测各方案效果 , 同时考虑时间周期和成本因素 , 明确最终解决方案 。
2噪声解决方案
2.1结构壳体加强
对电驱总成的壳体加强包括:对电机端盖、圆柱壳体、减速器壳体加筋 , 在电机和减速器轴承座处以及悬置安装点加强刚度等 。 通过这些措施 , 可减弱电驱总成的表面振动及辐射噪声 。 本案例中通过CAE优化 , 对减速器壳体加筋 , 如图1绿色部分所示 , 提高其模态和轴承、悬置安装点处动刚度 。 在纯电全油门加速工况下 , 加强前后的车内噪声频谱 , 如图2所示 。

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图1某新能源车减速器壳体加强方案

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图2某新能源车减速器壳体加强前后车内噪声频谱
从图2可见:优化后 , 车内噪声在700~1400Hz频段内整体改善非常明显 , 主要改善的阶次为24阶、27阶 , 对应的转速段在2000~3000r/min;48阶噪声在1000~2000r/min转速段有明显改善;81阶噪声在3500~4500r/min转速段有明显改善 。
2.2电机斜极设计
定子斜槽或转子斜极使径向力沿电机长度方向出现相位移 , 降低平均径向力 , 减小电机振动和噪声 。 对转子进行4段式斜极优化设计后 , 纯电加速工况下 , 车内48阶噪声和电驱总成48阶振动都有明显的改善 , 如图3和图4所示 。

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图3某新能源车电机斜极优化前后车内48阶噪声对比

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图4某新能源车电机转子斜极优化前后电驱48阶振动对比
2.3齿轮改进
纯电模式下 , 整车以60~20km/h的速度带挡滑行 , 电驱27阶啸叫明显 , 如图5所示 , 识别为减速器1级传动齿轮啮合阶次 。 通过对此齿轮进行修形 , 使其接触斑更合理 , 同时为齿轮轮辐增加减重孔 。 优化后 , 27阶啸叫改善整体均超过10dB;54阶噪声在3000r/min以上转速段改善明显(约4~6dB) , 如图5所示 。 齿轮修形要兼顾不同工况和阶次优化 , 尽量改善多数工况啸叫 , 且不能使某一工况或阶次大幅恶化 。

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图5某新能源车带挡滑行车内噪声频谱

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【旺材电机与电控新能源汽车电驱总成NVH及优化】图6某新能源车27阶噪声改进情况
2.4控制策略优化
2.4.1电控载波频率提升
电机控制器的噪声 , 主要来自于里面的IGBT开关频率 , 其频谱特征在Colormap图中以伞状阶次出现 , 伞状阶次的起始点频率是电控的载波频率 , 这些开关频率及其谐频随着转速的增加而逐渐远离载波频率 , 从而形成了伞状阶次线 。 有2种方法改变这些开关频率 , 从而降低其噪声水平:1)提高开关的基频 , 振动速度降低 , 辐射噪声减少 , 但载波频率不能无限制提高 , 其有物理特性限制 。 图7示出某电控载波频率从7300Hz提高到8000Hz时的噪声频谱图 。 从图7可以看出 , 噪声明显降低 , 主观感受较好 。 2)也有行业内专家提出用随机化的PWM开关策略来替代离散的方式 , 使离散的阶次噪声变成宽带噪声 , 降低幅值和纯声成分 。
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