佛山陶企走访之一:企业煤改气,最大忧虑在成本增加

20多年前 , 张代兰从外省来佛山 , 从陶瓷企业最基层的清洁、品控做起 。 如今 , 她已成为金牌陶瓷副总裁 , 经历陶瓷行业的转型、变革 。 8月4日 , 南都采访人员走访金牌瓷砖 , 了解企业生产及煤改气情况等 。 该企业表示 , 煤改气对企业最大的难处在于成本压力 。

佛山陶企走访之一:企业煤改气,最大忧虑在成本增加
文章图片



佛山陶企走访之一:企业煤改气,最大忧虑在成本增加
文章图片



改造的2条生产线 , 节能10%
200多米长的窑炉 , 仅需48人工作 。 3.2米×1.6米的陶瓷大板 , 经过压机、切割、干燥、施釉、数码喷墨、烧制等16道工序 , 从蓝色的窑炉中缓慢地下线 。 它们或将被用于厨房的壁柜 , 或者用于移动家具的面板 。 在金牌陶瓷的生产车间 , 这样的陶瓷大板岩板生产线 , 已有2条 。
“2016年 , 我们与意大利西斯特姆大板事业部洽谈 , 签订3.2米×1.6米大规格陶瓷生产线 。 2017年5月 , 企业对原有一条老旧生产线进行技术改造和升级 , 2017年11月投产 。 ”企业相关负责人介绍 。
这条原计划投资1亿余元的岩板窑炉生产线 , 因为是“摸石头过河” , 耗资超过预期 。 “方方面面都要配套重建 , 甚至包括地板翻新 。 ”金牌陶瓷行政管理中心总监谭旭日说 。
【佛山陶企走访之一:企业煤改气,最大忧虑在成本增加】作为高耗能、高污染行业 , 新上马的生产线 , 改变人们对窑炉生产“灰尘漫天”的印象 。 岩板生产线全程用智能监控 , 以前需要200多人操作一条生产线 , 现在仅需40多人 , 劳动力减少73% 。 同时 , 能进行余热回收利用 , 比传统窑炉节能10% 。
不仅有智能、节能的优势 。 据介绍 , 过去在陶瓷企业 , 生产工人与机械接触较多 , 高温高热 , 扬尘大 , 现在的新生产线减少了人员与机器的接触 , 生产环境整洁干净 , 员工职业安全方面也提高 。
“疫情期间 , 我们还尝试研发新的产品 , 比如可抑菌的陶瓷面板 , 往大健康方面着力 。 ”谭旭日介绍 , 今年上半年 , 金牌陶瓷纳税额同比增长约23% , 业绩在疫情中逆势上扬 。

企业煤改气:最大忧虑在成本提升
金牌陶瓷2条大板岩板生产线 , 采用的是天然气作为燃料 。 另有4条传统窑炉生产线 , 其中一条 , 计划今年8月份完成改造 。
2020年7月9日 , 佛山召开建筑陶瓷行业清洁能源改造工作推进会 。 会上提出 , 今年佛山所有陶瓷企业窑炉需要完成天然气改造并通过验收 , 未能按时完成的 , 从2021年1月1日起一律作停产处理 。
对陶瓷企业而言 , 煤改气有哪些益处?又存在哪些难处?采访人员从该企业了解到 , 新生产线燃烧天然气后 , 二氧化硫、颗粒物均有下降 。
而煤改气对企业最大的难处在于 , 成本问题 。 目前 , 佛山陶瓷企业使用天然气价格为2.5元/立方米 , 政府补贴0.1元/立方米 , 实际成本为2.4元/立方米 。
张代兰算了笔账 , 生产一平方米瓷砖 , 使用水煤气的成本约3.2元 , 使用天然气的成本约5元 。 “目前的岩板生产使用天然气现有的价格还基本能承受 , 但常规的普通瓷砖 , 本身价格不高 , 利润薄 , 如使用天然气会带来很大的成本压力 。 ”
还令企业忧虑的是 , 煤改气需要更换相关设施 , 这样将面临暂时停产的困境 , 那么如何保障企业的连续生产?此外 , 天然气供给方面 , 能否有持续的保障?据悉 , 今年7月12日 , 清远中石油昆仑燃气有限公司天然气门站突然发生停气事故 , 造成源潭陶瓷工业园10家陶瓷企业58条生产线停产 , 损失不小 。
事实上 , 从国家层面看 , 在用能管理方面强调的是 , 避免去煤化政策“一刀切” 。 7月28日 , 国家发改委发布《关于做好2020年降成本重点工作的通知》 , 其中提出 , “避免和纠正‘一刀切’的去煤化政策 。 指导各地清理规范天然气管道收费 , 严格成本监审 。 指导各地根据需要 , 采取上下游联动方式 , 尽可能降低非居民用气成本 。 ”

采写、拍摄:南都采访人员刘军艳
编辑:刘军艳


    推荐阅读