##迄今为止关于BP德克萨斯州炼油厂爆炸事故最详细的分析报告



2005 年 3 月 23 日中午 1 点 20 分左右 , 英国石油公 司(BP)在美国德克萨斯州的炼油厂碳氢化合物车间发生 系列爆炸 , 造成 15 人死亡 , 180 多人受伤 。这起事故的 发生也成为了美国过程安全管理的一个转折点 。本文结合美国化学品安全与危害调查委员会(CSB- Chemical Safety Board)对该事故的分析 , 从过程安全管 理及过程安全绩效指标方面深刻分析产生爆炸事故的原 因 , 并提出改进措施 。
一、事故介绍
目前很多企业都是执行 HSE 管理体系 , 把零伤亡作为 企业安全管理的目标 , 所以我们管理的重点自然而然就变 成对人身安全的管理 , 但是对诸如操作工违反操作规程进 行操作、报警的次数、联锁触发的次数、安全阀起跳的次 数 , 以及企业内出现的泄漏事故关注的相对较少 , 但是这 些看似微不足道的隐患往往最后导致了重大的过程安全 事故的发生 。所以我们需要重视过程安全管理 , 重视过程 安全管理的绩效 。本文通过 CSB 对美国 BP 德克萨斯州炼 油厂火灾爆炸事故的分析 , 提出了企业应重视过程安全管 理和过程安全管理绩效 , 并阐述过程安全管理绩效的划分和目的 。
二、事故经过
2005 年 3 月 23 日 13 时 20 分左右 , 英国石油公司(BP) 位于美国德克萨斯州(Texas)的炼油厂异构化装置发生了 严重的火灾爆炸事故 , 该事故为美国作业场所近 20 年间 最严重的灾难 。事故造成 15 人死亡 , 180 余人受伤 , 爆 炸产生的浓烟对周围工作和居住的人们造成不同程度的 伤害 , 直接经济损失超过 15 亿美元 。
德克萨斯州的炼油厂是 BP 公司最大和最复杂的炼油厂 , 每天生产汽油产量达 1000 万加仑(约占整个美国汽 油销售总量的 2.5%) 。此外 , 它还生产喷气式发动机燃 料、柴油燃料和化学原料 。炼油厂有 29 个炼油工艺装置 和 4 个化工装置 , 占地 1200 英亩 , 拥有 1800 名 BP 正式 员工 , 事故发生时另外有大约 800 名承包商员工在现场 ,正在进行检修作业 。事故发生在德克萨斯州炼油厂的异构化装置检修后 的开车阶段 , 异构化装置建于 1980 年 , 为了生产高辛烷 值的无铅汽油 , 该装置由四部分组成:超细脱硫器、戊烷 和己烷反应器 , 蒸汽回收/液体循环装置和残液分馏塔 ,异构化工艺就是在不移除或加入任何原子情况下改变原 子排列 , 将直链的戊烷和己烷转变成高辛烷值的异戊烷和 异己烷进行汽油调和 。该精馏塔接收来自芳烃回收装置 (ARU)的非芳烃物料 , 然后将其分馏成轻组分和重组分 。残液分离装置包括一个进料缓冲罐、蒸馏塔、加热炉(加 热炉分两部分 , 一部分给精馏塔再沸器加热 , 一部分给塔进料预热)、空冷器、回流罐、泵和换热器 。总残液的 40%都在塔顶作为戊烷和己烷轻组分残液而回收 , 并作为 异构化装置的原料 。剩余的重组分残液被用作烯烃裂解的 原料 , 用以生产普通的无铅汽油 。
残液精馏塔一个立式精馏塔 , 内径 3.8m , 高 52m , 满 塔容积为 586.1m3 , 塔内安装有 70 层塔盘 。
##迄今为止关于BP德克萨斯州炼油厂爆炸事故最详细的分析报告
文章图片

文章图片

图 1:残液精馏流程简图
液通过泵从残液精馏塔的中间位置进入塔内 , 在进料 管线上有自动流量控制回路 , 进料需要先通过换热器与残 液精馏塔塔底出料进行换热然后在送至加热炉再次加热 ,精馏塔塔底重残液通过塔底泵 , 一部分去塔底再沸器进行 加热后返回塔底 , 一部分给进料换热后再经过水冷却器后 至规定温度后送至储罐 , 采出量根据塔底液位自动调节 ,以保证塔内液位的稳定 。精馏塔装有一个液位远传 , 在DCS 上显示 , 液位远传能指示塔内 1.5m-2.7m 的液位 , 精 馏塔也装有两个独立的液位报警 , 一个报警值设置为 72% (约 2.3m 高液位) , 另一个是液位报警是开关形式 , 报 警值为 78%(约 2.4m 高液位) , 精馏塔也设有低液位报警 。


推荐阅读